工作总结
发布时间:2026-04-16 来源:互联网
2026年煤矿实习个人总结。
三个月,62次下井,17起异常处理,3条被采纳的现场改进建议。这些数字躺在我实习报告的第一页,但真正让我从“学生”变成“矿工”的,是那些数字背后的事——有些写在纸上,有些烙在肉里。
一、瓦斯那档子事:差点被数据骗了
实习第三周的周四,下午两点多,我跟师傅在采煤二队掘进面800米外的设备硐室抄仪表数。对讲机突然炸了:“所有人撤!瓦斯浓度0.7%,还在涨!”说实话,当时脑子嗡了一下——课本上说瓦斯爆炸下限5%,但井下老工人听到1%就开始骂娘了,0.7%已经是拉警报的红线。
撤到安全地点后,通风队老王急得直转圈:“风量只有620,设计是800,差了快两成!”我当时不知哪根筋搭错了,跟师傅说想去查风筒。师傅瞪我一眼:“你一个新来的,别添乱。”但我还是跟上了老王。
查风筒这事儿,说白了就跟找漏气的自行车胎一样,得一段一段摸。走到距工作面150米的地方,手电一照,风筒上有个30公分长的纵向裂口,像刀割的。老王骂了句“日他哥”,拿胶布先缠上。但风量还是不够。我蹲下来看底板,发现风筒被锚杆托架挤扁了——因为底板鼓起来了,风筒实际通风断面只剩设计的六成。
后来换风筒、清积煤、调风机角度,折腾了半个多小时,瓦斯降到0.2%。夜班正常生产,当月进尺还超了12%。
教训是什么?别信仪表上的数字。仪表显示风量620,但实际送到工作面的可能连500都不到。巷道拐个弯、皮带底下堆点煤,风就跑了。后来我当班长,第一件事就是让每班必须拿风速表测三个点:风筒出口、工作面、回风巷。谁偷懒我跟谁急——这规矩,就是那次吓出来的。
二、皮带撕裂那次,我犯了傻
实习第六周,又是一个“雨后”。说“雨后”其实挺好笑,井下哪来的雨?但那天地面下了场大雨,水顺着裂隙渗到+320主运皮带巷,底板泡成了烂泥。
上午九点多,巡检工在对讲机里喊:“皮带纵向撕裂,至少七米!”跑到现场一看,煤流从裂口往外喷,整个巷道像被黑油漆泼过。矿长在电话里只扔下一句话:“24小时内给我转起来。”
当时我是实习生,按理说轮不到我拿主意。但带班的李队长让我去统计洒落的煤量。我一算,大约40吨。12个人清煤清了6个小时,那铁锹抡到最后,胳膊真不是自己的了。
清完煤开始硫化接头。我主动请缨打磨钢丝绳——这活儿讲究,得用砂轮机把钢丝绳表面的残胶刮干净,差一毫米粘不牢,皮带还得断。我蹲在那儿磨了两个小时,手抖得连水杯都端不稳。
就在这时候,我犯了个低级错误。硫化完准备试机,我发现驱动部比机尾矮了一截——拿卷尺一量,下沉了11厘米。之前一周皮带跑偏从每天2次涨到8次,大家都以为是托辊坏了,没人想过测机架高程。我也没想过。要是早两天发现沉降,换个长托辊撑着,皮带根本不会撕裂。
最后我们用激光准直仪一段一段测,从机头第287架到第305架,水平偏差最大22毫米,标准是5毫米以内。调校又花了三个多小时。总耗时21小时,比矿里给的24小时考核线提前了仨小时,但我心里清楚:这功劳不光彩,是拿事故换的。
后来我牵头定了个制度——每半月用全站仪测一次皮带机架高程,数据做成趋势图,连续两次下沉超过5毫米就预警。半年后,皮带跑偏故障少了七成多。制度是好制度,但要是我实习时就懂这个道理,那次撕裂根本不会发生。
三、还有两条建议,一直没提过
前面说我提了3条建议被采纳。皮带机架沉降监测是第一条。另外两条,一条是关于刮板机断链的,一条是关于排水泵启停的。
刮板机那次,夜班断了链,新来的技术员小刘非要按图纸顺序拆溜槽,老李头骂他“书呆子”,俩人差点干起来。我夹在中间,最后拍板:小刘拿图纸在外面指挥顺序,老李头带人从中间拆——因为井下空间只有一米六高,两头被顶板挤死了,按图纸根本拆不动。拆到第九块溜槽,销子锈死了,大锤砸了二十分钟纹丝不动。我让地面焊了个液压拔销器送下来,五分钟解决。从那以后我明白一个理:井下干活,别争谁对谁错,先想怎么干成。后来我带班,每周开个“吐槽会”,让工人说流程里的毛病。去年一年收了47条建议,23条改了规程。
另一条建议更简单。实习时我发现+550水泵房的老王,每半小时就得跑去按一次启动按钮,因为水位到了自动装置老失灵。我拆开一看,浮球开关被煤泥糊住了。我提了个建议:在浮球外面加个防护罩,每月清理一次煤泥。就这么个小改动,水泵故障从每月十几次降到两三次。有时候,解决问题不一定要高科技,得蹲下去看。
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四、说说那些丢人的事
实习第二周,我干过一件特丢人的事。一台水泵不转了,我听了听声音,看了看电流,拍胸脯说:“电机烧了,换!”师傅不信,让我先把底阀拆了检查。我嫌麻烦,非要先拆电机。拆下来搬回地面,检修工一测,电机好好的。再回去拆底阀——里面堵了一块烂木头。白折腾了四个小时,被师傅骂得狗血淋头。他扔下一句话:“你连最简单的都不查,就敢往大了拆?谁给你的胆子?”
这话我记到现在。现在我带新人,第一课就是教他们“故障排查五步法”:先看开关,再查保护,然后测电源,接着查执行机构,最后才拆设备。顺序错了,活白干,还丢人。
五、井下那点糙事
说了这么多正经的,聊点糙的。井下最难受的不是累,是饿。班中餐送下来,馒头经常是凉的,硬得能砸核桃。想上厕所?找条废弃巷道,还得提防顶板掉渣。升井后脱衣服,内衣上全是煤粉,洗澡水能淌半小时黑的。有次我累得在候车硐室靠着风筒睡着了,醒来发现安全帽里钻了只蜈蚣——吓得我跳起来撞了顶板,头上起了个包。
但这些事,你不经历,就不算下过井。老矿长有句话:“煤矿工人身上没有煤味,说话就没有底气。”现在我信了。
三个月实习结束那天,我交上去的总结写了八千字,矿长只看了第一页。他指着62次下井那个数说:“够数。但你记住,下井不是凑次数,是凑经验。经验够了,下井次数自然就少了。”
现在我是部门经理了,带二十几号人。每年新来的实习生,我都会让他们先回答三个问题:你这个月处理了几起异常?你提了几条建议?你犯了什么错?——答不上来的,我会让他们再下三个月井。
别嫌我狠。井下那个地方,不认学历,不认关系,只认你手里那把扳手拧得紧不紧,眼里那道裂缝看得准不准。这些道理,都是那62次下井教给我的。
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