工作总结
发布时间:2026-04-07 来源:互联网
[优质]厂工试用期的工作总结。
进厂第三周,我拿着新国标去查3号厂房的电缆桥架,发现18处弯头用的是直角三通。施工班长叼着烟说:“以前都这么干,五年没出过事。”我没跟他吵,直接从料场扛了段185平方的电缆,往那个直角弯头里硬塞。绝缘层当场挤出一道白印子,像骨折了的骨头。班长把烟掐了,骂了句“操”,然后招呼人开始拆。
这就是试用期第一个月的常态。旧图纸、老习惯、老师傅的“我一直这么干”,每样东西都在跟你较劲。
先说工艺标准。老项目验收只看主控项目,一般项目划拉两笔就过。新项目不一样,业主请了第三方检测,拿着靠尺和焊缝尺一寸一寸量。我接手后干的第一件事,是把结构图纸和安装图叠在一起对。这一对出事了——二楼走廊的桥架标高和消防喷淋管打架,按原图施工,桥架得在喷淋管下面走,净高只剩2.1米,叉车过不去。设计院给的答复是“现场调整”。什么叫调整?就是让我们自己改。最后我带着两个管工,把喷淋管局部上翻,桥架做30度爬坡,硬挤出20公分高度。这件事让我明白一个道理:图纸是死的,现场是活的,别指望设计院替你擦屁股。 hdH765.cOm
设备维护这块,最让我窝火的是五号空压机。进厂第一周它就高温报警,按老办法洗冷却器、换油滤,折腾两轮还是报。维修班长跟我拍桌子:“该换的都换了,你还想怎么样?”我没吭声,蹲在机器旁边盯了一下午运行曲线,发现每次报警都在环境温度超过32度、加载率超过85%的时候。打开冷却风道的进风百叶窗,手电一照——滤网上糊了厚厚一层杨絮,跟棉被似的。保养手册写每季度清一次,可厂区周围全是杨树,四月份就得每周清。我把滤网拆下来用压缩空气吹了十分钟,装上后再没报过警。让人无语的是,这个故障前前后后耗了两周,换了三个备件,花了八千多,最后就是个吹灰的事。现在我给所有室外进风口定了规矩:杨絮季每周一三五吹滤网,雷打不动。
质量验收上,我碰过一个典型的反面教材。二车间高压管道焊接,老质检员习惯等全部焊完再拍片。结果有一批焊口,抽检五道发现两道有裂纹,返工时发现裂纹已经贯穿了。整个管段切掉重来,损失了三天工期,还报废了两米多的不锈钢管。我后来推了“三关制”:焊工自己拿焊缝尺量咬边深度,签字;下一个焊工互检,再签字;专职质检员用内窥镜抽查打底焊道,最后签字。上个月水压试验,37道高压焊口,压力打到设计值的1.5倍,保压一小时,一滴水没渗。那个老质检员现在每天蹲在现场,手里攥着手电和焊缝尺,焊完一道查一道,再也不说“等完了一起看”这种话了。
带团队这事,我犯过一个蠢。刚来的时候碰到变频器过流报警,我二话不说直接上手调参数,三分钟解决战斗。旁边新来的小李全程当观众。第二次同样的报警又出现,小李跑来找我,一脸茫然。我这才意识到自己干了一件多蠢的事——我成了那个“你让开我来”的技术独狼。后来我改了,遇到故障先让小李讲排查思路,讲错了我才纠正。上周又是过流报警,他拿出自己写的“变频器调试检查清单”,从电机绝缘测到参数组,最后发现是加速时间设成了0.5秒,改到3秒就好了。这小子还把清单发到工作群里,两个老师傅私信我说“有点东西”。
当然也有打脸的事。上个月给挤出机齿轮箱做预知维修,我测完频谱说是输出轴轴承问题,结果拆开一看,轴承好好的,是齿轮啮合间隙过大。白拆了四个小时,还浪费了一套密封圈。我在晨会上自己认栽,然后把齿轮间隙检测加到月度点检表里。教训就是:振动分析不能只看频谱,得结合负载听声音、看油样,单靠一张图就下结论,活该被打脸。
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试用期三个月,回头捋一捋,其实就干了几件具体的事:把桥架弯头改了、把空压机滤网清了、把焊口验收往前推了一步、逼着自己把徒弟教会。厂里干活,别整那些虚头巴脑的。标准对不对,拉根卷尺量一下;设备好不好,拆开看磨损痕迹;人会不会,让他独立修一次就知道了。
接下来要做的两件事,都是硬骨头。第一件是把作业指导书重写一遍。现有的文件全是“应保持平整”“应符合规范”这种废话。我自己已经改了两条:比如电缆敷设那条,原文件写“排列整齐”,我改成“相邻电缆间距不小于一根电缆外径,用尼龙扎带每米绑一道,扎带切断面朝内”。第二件是把维修记录从Excel表格挪到数据库里去,我看了SQLite,够用,准备自己搭,字段就六个:故障时间、设备编号、现象、原因、处理措施、备件型号。弄好了以后查历史故障,不用再翻七八个文件夹。
说到底,试用期就是个试错期。我试对了三件事,也试错了一件事。不丢人。丢人的是错了不改,或者改了不记。
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