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工作总结

发布时间:2026-03-30 来源:互联网

【实用】装卸班工作总结。

今年这大半年,我们装卸班经手的散货吞吐量比去年同期多了将近四成,但人员没怎么增。有人问我怎么干的,我说不是硬扛下来的,是把流程拆碎了重新捏的。这活儿干久了,我发现一个问题:很多时候不是人不够,是衔接上出了岔子。

先说流程这事。去年底有一船焦炭,调度派单下来,我们按老规矩各干各的。船靠好了,门机就位了,运输车堵在引桥上一动不动,我们七八个人在码头干等。门机司机在对讲机里骂,车队在调度室吵,我在中间两头受气。那趟活干到凌晨四点半,比预计多耗了三个多小时。第二天我就琢磨,问题出在哪?信息是点对点的,调度通知我,我通知班组成员,但门机不知道车队堵了,车队不知道码头还没准备好。各干各的,谁也没错,但活就是出不来。

我提了个笨办法,把“点对点”改成“面对面”。班前会之后,我专门拿出十来分钟,把当班调度、门机司机、运输车队领队都拉到装卸区平面图前。不是对着电脑看,是在水泥地上用粉笔画。船靠哪个泊位,货物堆场在哪,运输车走哪条路,谁先动谁后动,一笔一笔画出来。第一次这么干的时候,车队老张说“搞这么麻烦干嘛”,调度也说“你一个装卸班长管得挺宽”。我没争,就说试试看,不行再改。

试了三天,效果出来了。最明显的是上个月那船铁矿石。头天下午我提前去堆场转了一圈,发现上一班次的货物占了一角,运输车得多绕八十米。八十米看着不长,但一晚上几百车次下来,就是好几个小时。我当场找堆场管理协调,把那批货临时向内并垛,腾出直行通道。当晚作业十一点半收工,比计划提前了两个多小时。收工的时候老张给我递了根烟,说“你这画图还真管用”。我没接话,但心里清楚,这哪是画图的功劳,是把人拉到一起看同一张图的功劳。

设备维护这事,以前是坏了再修,修一次停机至少两小时。我干过产品经理那套思维在这时候用上了——用数据说话,不是靠经验猜。我在硬壳笔记本上记台账,每条输送带哪天换的,过了多少吨货,修过几次,抓斗也是一样。班里有人笑我“记这玩意儿干啥,又没人看”。我没理,继续记。三个月下来数据一对比,规律出来了:某条皮带过货量到两万八千吨时,接头开始出微裂纹;某型号抓斗刃板作业五千吨左右得检查。

上个月二号输送带,台账显示该做预防性维护了,按计划是周四白天。但周三下午突然来了紧急任务,一批外贸焦炭得赶潮水作业。我提前一天找设备组商量,把维护改到周三凌晨四点,用作业间隙干完。设备组老李说“你一个装卸工管设备的事,是不是管太宽了”。我说皮带要是在作业中趴窝了,耽误的是大家的事。老李没再说什么,凌晨四点带着人把活干了。等那批焦炭装船的时候,输送带满血状态跑完全程,一秒钟没耽误。要是按老套路等干完再修,八成得中途趴窝。

但这台账也不是万能的。有一次我算着某条皮带还能撑一周,结果第三天就断了。查原因发现是那天过了一批棱角分明的矿石,磨损比平时快。我没藏着掖着,班后会上自己认了,说数据没算准,以后得把货物品类也记进去。老李后来跟我说,“你这个人行,错了就认”。这话比夸我一百句都管用。

质量验收这块,容易出问题的是那些“边角料”。不同品级的矿石混堆、化肥受潮、袋装货码放不规范,最后验收不合格就是返工,返工就是矛盾。以前验收是最后一道工序,我改成把验收标准前置到作业过程中。

装袋装化肥的时候,工艺标准要求码垛“压缝对直”,但人累的时候就容易“顺手一撂”。光靠喊不行,我在堆场边上用空袋码了个标准垛,要求所有人开工前看一眼。谁码的垛不达标,不等验收环节,作业过程中就被叫停调整。有一次一位老师傅图快,码的垛偏了五公分,第二层就开始歪。我过去没直接说“不行”,拿了一袋货让他自己看看垛顶的水平线。他一看,确实歪了,二话没说,主动拆了重来。后来他跟我说,“你那个样板垛摆在那,我心里就有杆秤了”。验收合格率从原来的百分之九十四稳到了九十八以上,返工量少了一大半。

带新人的事也得说两句。今年来了两个小伙子,其中一个码货总码不直。我说了三遍他听不进去,我就让他自己码完,然后我当着面拆了重新码,一边码一边说“你看这个缝隙,留大了下一层就歪”。拆到第三遍的时候,他自己说“师傅我明白了”。不是他笨,是我第一遍没讲透。教新人这事,手把手比讲十遍都管用。

客户反馈这事,很多人觉得是商务部门的事。但我觉得货怎么装怎么卸,客户接触的就是我们。有一次接到投诉,说卸货后发现袋子上有钩破的口子。我调了当时的作业录像,一帧一帧看,发现问题出在吊带挂钩的瞬间——吊带绷紧时,钩尖会轻微刮擦袋子边缘。这个角度之前谁都没注意过。

我找机修师傅改钩子的弧度,把钩尖向内收了五毫米,同时在操作规范里加了一条:挂吊带时,钩尖朝外。这两个小改动下来,破包率从之前一船平均十一袋,降到最近连续三船分别是两袋、三袋、一袋。客户后来专门打电话到公司说“这批货装卸得讲究”。我没觉得多得意,就是少给人添麻烦。

要说哪件事最让我觉得值,是那次跟维修班老李差点吵起来的事。我提预防性维护的时候,老李说我“多管闲事”,说“设备坏了我们修,不用你操心”。我没吭声,但也没停。后来有一次他修抓斗的时候,我递过去我的笔记本,翻到那条皮带的数据。他看了半天,说“你记这个有啥用”。我说“你修的时候心里有数,少跑一趟是一趟”。他愣了一会儿,没再说什么。后来设备组开会,他主动说“装卸班那个台账有点意思,你们可以看看”。那天晚上我回家,跟媳妇说“今天老李夸我了”,媳妇说“你至于吗”。至于,真至于。干活的被人认可,就是这种感觉。

回头看看,干的都是具体的事。画粉笔图、记笔记本、做实物样板、改钩子弧度,没有一件是“高大上”的。但装卸班的工作就是这样——问题不藏在高处,就藏在皮带辊轮里、藏在码垛的缝隙里、藏在那一秒钟的操作习惯里。别把问题当麻烦,把它当成下一个活怎么干的参考。别只盯着自己那一亩三分地,站在调度、司机、客户、设备的角度看一遍,很多死结就活了。

接下来我准备把笔记本台账做成电子版,不是为了好看,是为了数据查起来快。再一个,我们准备把常见的故障排除流程拍成短视频,班前会看一遍,比讲十遍都管用。新来的小伙子说“师傅你这个好”,我说好就跟着干。

活是干出来的,理是理出来的。干得扎实,理得清楚,这个班才能出活。

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